9月20日,上杭瑞翔紙業(yè)有限公司(原上杭造紙廠)的老總爽快地帶著采訪組去看該廠改進(jìn)后的廢水處理設(shè)施。2002年11月,中華環(huán)保世紀(jì)行(龍巖)采訪組接群眾舉報來到這里,費(fèi)了好多口舌,當(dāng)時的上杭造紙廠負(fù)責(zé)人才把采訪組帶到此處,那時這里的廢水處理設(shè)施技術(shù)不到位,開不了機(jī),黃褐色的造紙廢水直接排進(jìn)了汀江河。
“現(xiàn)在的情況大不相同,經(jīng)過處理后的廢水,又回到了生產(chǎn)車間!比鹣杓垬I(yè)邱彭飛老總?cè)缡钦f。據(jù)介紹,2002年12月,上杭造紙廠改制為瑞翔紙業(yè)有限公司后,公司采取科學(xué)、有效措施進(jìn)行污染治理。對紙機(jī)白水實(shí)行封閉循環(huán)使用,同時把少量多余的白水及制漿廢水集中起來,采用了華南理工大學(xué)的專利技術(shù)——HWP高效廢水處理設(shè)施進(jìn)行處理,處理后的水送回生產(chǎn)車間。對鍋爐廢氣采取除塵效率高的麻石水膜進(jìn)行處理,將高壓移動噴水洗滌設(shè)施替換原有落后的洗滌設(shè)施,形成了一個較完整的節(jié)能降污循環(huán)利用體系。邱彭飛說,他們投資百余萬元建成的這個體系收效明顯,使補(bǔ)充清水量從原來的210噸水/噸紙,降到現(xiàn)在的35噸水/噸紙,廢水中的污染物明顯減少,達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn),每年還節(jié)省用電15萬千瓦時,節(jié)約成本9萬元。對利用麻石水膜等設(shè)施回收的爐渣、粉煤、輕渣、塑料、薄膜等廢物進(jìn)行再利用,每年創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益12萬元,回收細(xì)小纖維等節(jié)省成本15萬元。
紫金礦業(yè)黃金冶煉廠自行開發(fā)的整體加壓、高溫?zé)o氰解析電積設(shè)備,在生產(chǎn)過程中無需添加氰化物,實(shí)現(xiàn)了污染物的源頭治理,節(jié)約了后續(xù)廢水處理成本0.312元/噸,2005年節(jié)約處理成本2.5萬元,今年可達(dá)到3.4萬元。該廠的活性炭酸洗再生工藝的應(yīng)用,實(shí)現(xiàn)清潔生產(chǎn),生產(chǎn)成本比一次性使用活性炭節(jié)約1.1元/克黃金。目前,該廠建成一套廢水處理與循環(huán)利用系統(tǒng),廢水經(jīng)處理后水質(zhì)可達(dá)國家一級排放標(biāo)準(zhǔn),廢水90%以上循環(huán)利用,單用水一項(xiàng)2005年節(jié)約成本9萬多元,2006年預(yù)計(jì)可節(jié)約13萬元。